ungeplante Radbewegung bei Opportunity
Im letzten Statusbericht wird von einer unerwarteten und nicht geplanten Bewegung des linken Vorderrades berichtet.
Quelle
http://marsrovers.jpl.nasa....html#sol2894
Wichtige Hyperlinks
http://www.marspages.eu/in....php?page=663
http://www.marspages.eu/in....php?page=525
Veröffentlicht am:
22:49:08 22.03.2012 von Udo Günther
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| eingestaubter Rover Opportunity bei Greeley Haven |
Irgendwann zwischen Sol 2894 und Sol 2899 (15. bis 20. März 2012) hat sich das linke Vorderrad des Rovers unerwartet um etwa 1 cm gedreht, sodaß die Fortsetzung der Mößbauerintegration mit dem Probenarm auf dem Ziel "Amboy" schiefgegangen ist und die Sicherheitsautomatik die Bewegung des Instrumentenarms unterbrochen hat.
Zwar ist zunächst keine Gefährdung des Rovers gegeben, allerdings hatten sich im Dezember 2009 bei Spirit ähnliche Effekte in der Sandfalle Troja gezeigt (marspages.eu berichtete), als das zweite Rad von Spirit auf seiner rechten Seite ausfiel und die Rettung aus der Sandfalle damit endgültig gescheitert war. Kurz vorher hatte sich das eigentlich schon ausgefallene rechte Vorderrad sogar wieder bewegen lassen, bevor es erneut zusammen mit dem zweiten Rad ausfiel.
Dieser Ausfall wurde damals als ein Kurzschluß im Rovergehäuse gedeutet, verursacht durch eingedrungenen Staub. Der Kurzschluß lag auf dem "Motor Controller Board", das für die Bewegung der Räder und des RAT-Tools am Probenarm verantwortlich ist.
Es bleibt nur zu hoffen, dass das aktuelle Problem bei Opportunity nicht ähnliche Ursachen hat.
Zwar ist zunächst keine Gefährdung des Rovers gegeben, allerdings hatten sich im Dezember 2009 bei Spirit ähnliche Effekte in der Sandfalle Troja gezeigt (marspages.eu berichtete), als das zweite Rad von Spirit auf seiner rechten Seite ausfiel und die Rettung aus der Sandfalle damit endgültig gescheitert war. Kurz vorher hatte sich das eigentlich schon ausgefallene rechte Vorderrad sogar wieder bewegen lassen, bevor es erneut zusammen mit dem zweiten Rad ausfiel.
Dieser Ausfall wurde damals als ein Kurzschluß im Rovergehäuse gedeutet, verursacht durch eingedrungenen Staub. Der Kurzschluß lag auf dem "Motor Controller Board", das für die Bewegung der Räder und des RAT-Tools am Probenarm verantwortlich ist.
Es bleibt nur zu hoffen, dass das aktuelle Problem bei Opportunity nicht ähnliche Ursachen hat.
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| Bild der vorderen HazCam zwischen Sol 2894 und Sol 2899. Das linke Vorderrad hat sich um etwa 1 cm bewegt, das rechte Vorderrad nicht. Es wurde kein Befehl zum Drehen oder der Ausrichtung der Räder hochgeladen. Durch diese kleine Bewegung stimmt die Ausrichtung des Instrumentenarms auf das Ziel "Amboy" nicht mehr und die Fortsetzung der Mößbauer-Integration auf diesem Ziel wird fehlerhaft. Der Instrumentenarm lässt sich seit einem Problem im Schultergelenk im Mai 2008 nur noch in der in dem Bild sichtbaren Richtung bewegen. Seitwärtsbewegungen sind seitdem nicht mehr möglich. So kann die seitliche Mißweisung nicht so leicht ausgeglichen werden. |
Quelle
http://marsrovers.jpl.nasa....html#sol2894
Wichtige Hyperlinks
http://www.marspages.eu/in....php?page=663
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22:49:08 22.03.2012 von Udo Günther
Termine
25.05.2013
Phoenix Lander vor 5 Jahren gelandet
04.07.2013
Landung von Pathfinder vor 16 Jahren
31.07.2013
Neujahr auf dem Mars
06.08.2013
Landung von Mars Science Laboratory
20.08.2013
Jubiläum des Starts von Viking 1
Weitere Termine...
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